面對鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷,漢鋼公司正處于爬坡過坎的關(guān)鍵期,全體干部職工牢固樹立“治本攻堅降本增效”的思想,從小處著眼,從細(xì)處入手,錨定技術(shù)改造、創(chuàng)新創(chuàng)效,有效解決生產(chǎn)瓶頸,助力生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步提升。
風(fēng)機(jī)冷卻裝置改造保順行
“二次除塵變頻風(fēng)機(jī)冷卻風(fēng)扇報警改造后,對風(fēng)機(jī)運行溫度有了動態(tài)監(jiān)測,再不怕因溫度過高而造成風(fēng)機(jī)跳閘問題了!”近日,在煉鋼廠二次除塵辦公室,設(shè)備環(huán)保科改造人員韓偉、張翰等人正在對冷卻風(fēng)機(jī)報警改造與除塵車間操作工交流。
該廠二次除塵風(fēng)機(jī)由一臺接觸器控制三臺冷卻風(fēng)機(jī),隨著氣溫升高及雙系統(tǒng)生產(chǎn),風(fēng)機(jī)運行速度和頻率較高,接觸器負(fù)荷及風(fēng)機(jī)溫度隨之增加,經(jīng)常出現(xiàn)跳閘、停機(jī),直接影響生產(chǎn)進(jìn)度。針對此問題,煉鋼廠設(shè)備環(huán)保科聯(lián)合除塵車間相關(guān)人員對其進(jìn)行調(diào)整、改造,在二次除塵新增接觸器,將冷風(fēng)機(jī)用接觸器獨立控制,避免了因接觸器故障造成風(fēng)機(jī)同時跳閘問題。同時,將二次除塵變頻風(fēng)機(jī)冷卻風(fēng)扇信號通過PLC信號引至一次除塵主控室電腦上,制作報警信號,當(dāng)風(fēng)機(jī)冷卻風(fēng)扇溫度過高時,就會發(fā)出信號,崗位工根據(jù)主控畫面報警,及時檢查處理故障,保障風(fēng)機(jī)正常運行。
變頻改造,降低工序電耗
前期,精煉爐開啟時,除塵風(fēng)機(jī)總是出現(xiàn)高速運轉(zhuǎn)狀態(tài),實際轉(zhuǎn)速大于額定轉(zhuǎn)速,消耗能量較大,且輸出功率不能自動調(diào)整以適應(yīng)生產(chǎn)負(fù)荷的變化,只能通過手動調(diào)整,這樣無疑降低了負(fù)載運行效率,進(jìn)而在節(jié)流損失中浪費了大量能源,未能達(dá)到節(jié)能降耗的相關(guān)要求。為了降低精煉爐電耗,該廠敷設(shè)精煉爐除塵到轉(zhuǎn)爐配電的光纖,將獨立的精煉爐除塵系統(tǒng)及精煉爐本體系統(tǒng)接入轉(zhuǎn)爐PLC系統(tǒng)網(wǎng),實現(xiàn)了精煉爐各個PLC系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信。同時,編寫自動化控制程序及主控畫面,并將精煉爐除塵操作畫面引至一次除塵操作室,實現(xiàn)風(fēng)速自動、手動自動控制,在操作現(xiàn)場和主控室兩地都可實時觀測用電數(shù)據(jù),避免了因崗位工頻繁來回啟停風(fēng)機(jī),造成除塵風(fēng)管損壞,提升了精煉系統(tǒng)的節(jié)能和安全性。節(jié)約用電為0.62元/噸,實現(xiàn)節(jié)能34%。
加裝過濾裝置,提升設(shè)備壽命
該廠轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)質(zhì)量流量計屬于高精密儀器儀表設(shè)備,價值較大,對生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制具有重要作用,但因生產(chǎn)過程中,氮氣等成分控制不到位,雜質(zhì)進(jìn)入流量計內(nèi)部,經(jīng)常因質(zhì)量流量計堵塞,影響生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)控制。技術(shù)員結(jié)合現(xiàn)場實際情況分析,在底吹系統(tǒng)的進(jìn)氣支管上管道上加裝兩套空氣過濾器,充分過濾底吹氮氣,降低了底吹設(shè)備的設(shè)備故障率,增加了質(zhì)量流量計的使用壽命,有效降低了備件采購成本。